新闻:山西太原静态破碎剂厂家价格鸡西资讯
按照动态弹性模量合理配组杉木规格材,通过调节不同的含水率,全尺寸破坏性地测试其抗弯性能,建立了杉木规格材抗弯性能和含水率之间关系,并与其他调整模型相比较,提出了利用含水率来调整杉木规格材抗弯性能的简要方法.研究结果表明:杉木的低抗弯强度与含水率之间存在二次函数关系,而杉木的抗弯弹性模量和高抗弯强度与含水率之间存在幂函数关系.
无声破碎剂,又称静态破碎剂,膨胀裂石剂,静态膨胀剂,膨胀破碎剂等;是一种具有高膨胀性的非bao破性破碎用粉末状材料。非燃,非bao,性,运输,贮存方便。东科牌无声破碎剂以其性,安全性,易操作性和综合性价比优势,在国内的市政,路桥,隧道,港口,水利水电,采矿等工程中已得到广泛的应用,获得众多施工单位的认可和好评,并且OEM出口海外。
一、 技术指标:
本品呈灰白色粉末状,,无味,PH碱性。一般使用条件下水灰必应控制在0.30-0.34.
二 、适用范围:
(1) 混凝土或钢筋混凝土的拆除:
a 新浇超灌混凝土部位的拆除,如桩承台,桥墩等;
b 旧桥粱,桥墩,公路,堤坝,涵洞,泵站等混凝土设施的改造或拆除;
c 大型设备混凝土基础及混凝土桩,柱,台,座等的拆除;
d 高速公路,隧道,地铁,机场,电厂,油库等及其周边的混凝土构筑物改造或拆除;
(2) 石方的破碎开挖,掘进。
a建筑物地基,桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工;
b 公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖;
c 护坡形成,边坡治理工程中的岩石破碎;
d 市政工程中燃气管,水管,电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖;
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(3) 石材的切割花岗石,大理石,汉白玉等经济类石材荒料的开采和切割,成材率提高2-3倍;
(4) 工程bao破a控制bao破的预裂施工;bbao破后的第二次破碎;
(5) 代替锚固材料进行隧道,涵洞施工;
(6) 其它不适宜bao破环境条件下的各种混凝土构筑物,炉窑耐火材料等脆性物体的拆除及岩石破碎工程。
3、爆破剂优点:(安全、方便)
(1) 破碎剂不属于weixian物品。 因而在购买、运输、保管、使用中,不受任何限制。
(2) 施工过程安全。不存在zhayao破碎时产生的震动、空气冲击波、飞石、噪音、有duqi体和粉尘的危害。
(3) 施工简单。 破碎剂用水拌合后灌入pao孔即可,无须堵塞;不需专业工种。
(4) 需破则破,需留则留。 按照要求,设计适当的参数,可达到有计划地分裂、切割岩石和混凝土的目的。
但是,爆破剂使用范围有一定的局限性。与zhayao相比,能量不如zhayao大,钻孔多,破碎效果受气温及施工人员经验影响较大。在不允许使用破碎方法的环境中,才显露出它的优越性。
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木质纤维/聚酯纤维复合吸声材料为多孔纤维材料,利用阻抗管测量其吸声系数,探讨了密度、厚度、空气流阻率、背后空腔深度、处理工艺及贴面处理对其吸声性能的影响.结果表明:在试验范围内,密度为0.2g/cm3,空气流阻率为1.98×105 Pa·s/m2的木质纤维/聚酯纤维复合材料具有较好的吸声性能;加厚度或背后空腔深度,木质纤维/聚酯纤维复合材料的声波吸收峰往低频方向;对于密度大的木质纤维/聚酯纤维复合材料,处理工艺能明显提高其吸声性能;贴面材料的使用可降低木质纤维/聚酯纤维复合材料的吸声性能.
4、爆破剂的历史
1968年日本大成建设技术研究所的田中秀男,以《混凝土结构物的破碎工法》为题申请,其成果的主要内容是:将 CaO 或 MgO 与水拌合后充填到pao孔中,利用浆体水化反应导致体积膨胀产生压力,使建筑物破坏。这是zui早出现的爆破剂。以后日本的小野、住友等株式会社也作了大量的试验研究并获得成功。目前,日本市场上公开出售的爆破剂量zui少有五种,其适用的温度在-10℃到40℃之间。
国内80年代初以来,也先后研制成功。但由于市场、原材料、技术、体制等原因,爆破剂这种产品没有得到进一步的开发。近两年来,随着zhayao使用的限制及环保的要求,爆破剂越来越受到人们的青睐。
5、爆破剂膨胀压力与温度的关系
破碎剂水化反应的速度与温度有密切的关系。以前我厂没有实行“订单式”生产以前,春秋型爆破剂适用温度在 10 ℃ ---25 ℃之间,即使在这一范围内,若分别在温度 13 ℃和 20 ℃使用时,在同一时间产生的膨胀压力也相差一倍。以致一天之中的旱、中、晚灌浆对破碎效果都有很大影响。
我厂为方便施工和提高破碎效果,实行“订单式”生产,即根据各地不同的施工环境温度和被破碎材质硬度,生产出适合各地客户的产品。
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利用10mm碳纤维强复合材料环缠加强现役钢质气瓶,实现了船用新型复合高压气瓶的研制,并参照相关标准开展了水压、爆破、气密、疲劳等试验研究。结果表明,复合材料较好地分担了气瓶环向应力,爆破压力达到125MPa,经0~40MPa、12000次填充疲劳试验不发生破坏。试验表明复合气瓶设计合理,安全可靠性高,是实现船用新型高压气瓶研制的较好技术途径。